CNG母站于20__年_月份全面完成了施工安装工作,并且通过了地方相关部门、总公司、西气东输等组织的检查、验收,定于7月_日进行通气试车投产运行。为确保投产运行安全、高效有序的完成此项工作,公司成立了投产运行小组,对试车投产存在的危险性进行了评估、制定各项预案,做好了预防突发事件的处置和安全教育工作,严格按照事先编制报审的《试车投产方案》有序进行工作。将消防水系统、可燃气体报警系统、站控系统、监控系统先期正常投用,为试车投产做好了全面准备工作。主要试车投产工作如下:
一.天然气引入母站
7月_日下14:50西气东输苏浙沪管理处及分输站人员到母站内对调压计量
撬进行检查,对流量计相关参数进行现场设定核实,将流量计前端旁通阀及放空
阀进行了铅封。检查一切正常后通知分输站准备开阀送气。15:47分输站通知开
阀通气,CNG母站进站管线放空阀打开进行排空(此时进站管线总阀处于关闭状
态),利用天然气置换原管线内氮气。15:52进站管线总阀打开,天然气进入调
压计量撬过滤器前端,打开调压计量撬进口放空阀进行排空置换。16:30调压计
量撬过滤器后端阀门打开,天然气进入调压计量撬进行泄漏检查正常,打开调压
计量撬出口放空阀进行排空、检测流量计是否正确计量,西气东输相关人员观察
流量计确认能够计量后,CNG母站天然气引入阶段工作结束。16:45调压计量
撬出口阀打开,站内工艺管线、设备按照流程进行检查、调试、运行。
二.设备、管线检查、调试运行
天然气进入母站后,按照工艺流程顺序对工艺管线、设备分别进行吹扫、检漏、
调试、试运行程序逐一完成,主要工作内容如下:
1、调压计量撬:天然气进入调压计量撬后,利用放空管线将原氮气排放后,
对阀门、管件接口、调压器进行检漏,调压器进行压力整定。
问题及处理:出口压力表接头处有微漏,将压力表阀关闭,通过排空嘴将气体排空后,压力表拆下缠绕聚四氟乙烯带重新安装,检查正常无泄漏;
2、脱水干燥撬:调压计量撬出口阀打开,天然气进入到干燥撬入口管线,分
别打开1、2干燥撬进口阀,天然气进入到脱水干燥撬内,打开放空阀进
行放空,将氮气排放完毕后,对每个阀门、管件接头检漏,消除所有漏点
后,电控柜通电,先采用手动方式分别控制再生循环风机、冷却风机、再
生加热器起、停,确保控制系统正常运行后,分别对1、2进行再生处理,
保证了脱水干燥撬正常投入运行。
问题及处理:1)2脱水撬A塔压力传感器引压管有针孔漏气,将漏气点管线
切除,更换卡套直通接头连接,复检合格无泄漏;
2)2脱水撬A塔安全阀、再生回路安全阀连接法兰处缺密封垫、
电控按钮有破损,厂家重新发新产品更换安装;
3)1脱水撬A塔安全阀运行当中发现内漏,要求厂家更换新安
3、中压管线系统:脱水干燥撬出口阀打开,中压管线引入天然气,6台压缩机
进口管线、6台加气柱中压管线引入天然气,在二期预留5
压缩机进口阀打开排空氮气后关闭此阀,对所有中压管道连
接阀门进行检查。
问题及处理:1加气柱内调压阀漏气,3加气柱中压管线管沟内阀门接头
处漏气。将中压系统管道内气体排放无压力后,1加气柱内
中压进气总阀关闭,紧固调压阀;3加气柱中压管线管沟内
阀门接头紧固,再次打开脱水干燥桥出口阀,中压管线系统
充入天然气检查合格无泄漏。
4、压缩机系统:作为CNG母站的核心设备,调试投运过程高度重视,每
个步骤严格要求,其主要过程如下:
1)对压缩机所有管路、储罐、气缸吹扫,一级、二级气阀均不安装,分段
分级间歇性反复多次吹扫,力争气缸内无杂质进入;
2)吹扫完毕后,一二级气阀检查安装完毕,各阀门保持正常状态,天然气
引入压缩机组,进行管路、罐体、阀门、仪表、气缸全面检漏,对于发
现的漏点做好标记,系统检查完毕后,将压缩机系统内天然气排放,在
确保无压状态下,对漏点进行逐一处理,再次将天然气引入压缩机系统,
对处理后的漏点进行复检,反复进行最终确定整个系统无漏点;
3)压缩机带载磨合系统内循环运行:在确定压缩机系统无漏点后,压缩机
电控系统供电,将控制方式设置为手动控制方式。打开压缩机进气阀天
然气引入压缩机系统,关闭压缩机二级出口阀,打开压缩机二级出口分
离器气动排污阀。首先进气压力控制在2.5~3.0Mpa,手动启动压缩机控
制系统,压缩机带载运行内部循环,观察压缩机各项运行参数、听机组
运行声响、震动,检查是否有漏点。各项运行参数正常范围内运行2小
时后,再将进气压力提高到3.0~4.5Mpa重复前述工作内容,运行2小时
各项参数正常,再将进口压力提高到4.5~5.5Mpa,再次重复前述工作,运
行约1小时各项参数正常、声音震动无异常,无漏点,这时压缩机带载
磨合运行完毕,可以进行正常生产试运行。
4)压缩机组投入生产试运行:压缩机磨合内循环正常后,根据母站生产情
况分别安排每台压缩机进行生产试运行。将压缩机电控系统转为自动控
制状态,按照压缩机操作规程顺序启动冷却水塔风机、循环水泵、压缩
机组,通过加气柱高压管道给集装管束槽车进行生产加气。检测压缩机
出口高压管道系统是否有泄漏。记录各项运行参数、填制各项运行报表,
通过分析判断运行数据达到了设计要求,满足生产运行条件,压缩机组
生产试运行完成。
问题及处理1)压缩机组工艺管线、罐体、气体杂质较多,压缩机磨合内循环
运行时偶尔会出现声音异常情况,经多次清洗进排气阀、检查
气缸清除杂质后,压缩机运行正常;
2)1、2压缩机气动阀气源调节阀不能正常调节压力,更换两
块气源调节阀;
3)2压缩机二级出口管与二级出口过滤器连接头,由于公头与
母头锥度不匹配漏气,消漏困难,压缩机厂家重新发相符合的
管件,将原公头切除,新匹配的公头重新焊接,经探伤检测焊
口合格后,再次与过滤器连接检查无泄漏。
4)3压缩机一级排气压力表与二级排气压力表引压管接反,造
成一二级排气压力显示有误,将引压管互换压力表接入显示正
5、加气柱:分别将中压管道天然气、高压管道天然气引入加气柱内,进行检
漏,无泄漏后根据加气柱操作规程进行操作。
问题及处理:1)开始3台加气柱触摸控制屏不能正常启动无法实现操作,
后经厂家技术人员联系,确定由于内部设置原因造成,更改内
部程序设置后触摸控制屏正常启动,操作正常。
2)2加气柱高压进气球阀运行当中接头漏气,停止加气后阀
门拆下,发现接头丝扣损坏,要求安装公司更换新阀门。
6、冷却循环水及凉水塔风机:这两项设备在前期设备空载调试运行时即正常
运行,此次投产试运行正常使用。
三、投产试运行主要时间节点、数据
1、设备投用时间
2、试运行主要数据
1)、调压计量撬:流量计:标况体积总量初始值0密度0.71kg/m3
发热值10.49kwh/m3二氧化碳0.74%氢0%
调压器:出口压力5.5MPa紧急切断阀压力
6.0Mpa
2)、干燥撬:再生时间8小时(其中加热为5小时,冷吹3小时)。
3)、压缩机:运行排气量进气压力4.0MPa平均排量3800m3/h
进气压力4.5~5.0Mpa平均排量4200~4800m3/h
进气压力5.0~5.5Mpa平均排量4800~5200m3/h
4)、直接气体压缩单耗电量:0.045~0.05kwh/m3
三、总结
此次CNG母站自20__年_月_日下午开始引气开始,至20__年_月_日试车投产运行正常,在各设备厂家技术人员指导下安全、完成各项工作,设备各项运行参数符合设计要求。调试运行期间各设备安排母站专人配合厂家调试、学习、记
录,要求调试过程中学会各设备的操作、问题处理,达到试车投运完毕转入正常运行时能够严格按照规程正确操作设备。调试运行期间加气15车,由于设备连续运行时间短,可能部分问题未能暴露出来,CNG母站将在今后运行当中严格管理,精心操作,将可能出现的问题提前发现及时处理,不断学习提高运行管理水平,确保CNG母站长期、安全、平稳运行。
生产运行部